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臺(tái)達(dá)EH32DVP、維倫觸摸屏和交流伺服驅(qū)動(dòng)器在四頭鉆中的設(shè)計(jì)及應(yīng)用

中達(dá)電通股份有限公司
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摘要:本文主要介紹臺(tái)達(dá)PLC與交流伺服驅(qū)動(dòng)器(ESDA)在數(shù)控四頭鉆床上設(shè)計(jì)和成功運(yùn)用,以及維倫觸摸屏在全伺服數(shù)控四頭鉆床控制系統(tǒng)的運(yùn)用。對(duì)鉆床PLC系統(tǒng)的配置、輸入/輸出接線圖、梯形圖作了具體的闡述。 
    關(guān)鍵詞:臺(tái)達(dá)EH32-DVP PLC; 維倫觸摸屏;交流伺服驅(qū)動(dòng)器(ESDA);數(shù)控四頭鉆床控制系統(tǒng);梯形圖 

  1 引言 

 傳統(tǒng)的剎車片鉆孔工藝流程包括放片、移動(dòng)定位、鉆孔、再移動(dòng)定位、再鉆孔等多次操作后,最后取片等組成。 
  我國(guó)的剎車片鉆孔技術(shù)經(jīng)過幾十年的發(fā)展,不斷的改進(jìn)創(chuàng)新,特別是近幾年高校和科研單位科研力量的注入,以及產(chǎn)學(xué)研的結(jié)合使我國(guó)的剎車片鉆孔技術(shù)得到了迅猛發(fā)展,正逐步走向自動(dòng)化。 

  傳統(tǒng)的鉆孔鉆床多為手動(dòng)鉆床,由于其為人工主軸傳動(dòng)結(jié)構(gòu),沒有導(dǎo)入電氣傳動(dòng),造成其以下缺點(diǎn):鉆孔速度慢,效率低,工人勞動(dòng)量大;  由于鉆孔排列的多樣化,在快速準(zhǔn)確可靠的情況下,傳統(tǒng)的手工鉆孔鉆床不能滿足越來(lái)越高的要求, 
  目前全伺服數(shù)控鉆床機(jī)已在剎車片企業(yè)中漸漸得到應(yīng)用。現(xiàn)在全伺服的鉆床在產(chǎn)量,效率,勞動(dòng)強(qiáng)度,產(chǎn)品質(zhì)量上都有很好的優(yōu)勢(shì),因此將成為未來(lái)剎車片鉆孔的主流。在眾多新開發(fā)的產(chǎn)品中四頭數(shù)控鉆床,精度高,批量大,而且能夠自動(dòng)送片,自動(dòng)下片功能,一次同時(shí)加工兩片,可以連續(xù)鉆孔,大大降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。在同類產(chǎn)品中可數(shù)姣姣者,將來(lái)在剎車片行業(yè)中必受青睞,有著廣闊的發(fā)展前景,在市場(chǎng)中將穩(wěn)占一席之地。

2。四頭數(shù)控鉆床系統(tǒng) 

 2.1系統(tǒng)構(gòu)成:控制部分采用PLC,并配以人機(jī)界面進(jìn)行程序參數(shù)修改、設(shè)定以及運(yùn)行狀態(tài)顯示監(jiān)控,可編程設(shè)置人機(jī)界面的內(nèi)容。圓形轉(zhuǎn)盤為全數(shù)字交流伺服系統(tǒng),伺服電機(jī)帶動(dòng)減速機(jī),減速機(jī)帶動(dòng)轉(zhuǎn)盤,以移動(dòng)轉(zhuǎn)盤使其轉(zhuǎn)過一定的角度,然后鉆頭開始鉆設(shè)定的孔,伺服電機(jī)定位準(zhǔn)確,速度快。根據(jù)鉆頭及剎車片和進(jìn)給量,來(lái)設(shè)置伺服合理的轉(zhuǎn)速,并在操作中設(shè)定它的啟動(dòng)停止。轉(zhuǎn)盤設(shè)有原點(diǎn)限位器,伺服驅(qū)動(dòng)器有異常檢測(cè),在人機(jī)界面中能夠顯示報(bào)警信息。為便于調(diào)試和檢修,各項(xiàng)操作均設(shè)手動(dòng)功能,如手動(dòng)伺服電機(jī)正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn),鉆頭電機(jī)的啟停,鉆頭的前進(jìn)和后退等。在生產(chǎn)過程中,不斷加新片,還可以自動(dòng)連續(xù)生產(chǎn)。

    2.2   PLC控制接線圖
根據(jù)控制系統(tǒng)的功能要求,設(shè)計(jì)出四頭數(shù)控伺服鉆床控制系統(tǒng)PLC控制部分硬件接線圖,如圖1-1所示,此控制面板上的手動(dòng)控制部分主要在調(diào)試系統(tǒng)時(shí)使用,調(diào)試完成后基本處于閑置狀態(tài)。


圖1-1  數(shù)控四頭伺服鉆床系統(tǒng)PLC控制部分硬件接線圖

 2.3總體流程設(shè)計(jì)


        圖1-2 模式選擇流程圖

    根據(jù)控制系統(tǒng)的功能要求,剎車片鉆孔的控制過程分為手動(dòng)控制模式和自動(dòng)控制模式,在手動(dòng)控制模式時(shí),每個(gè)設(shè)備可通過面板和觸摸屏操作進(jìn)行單獨(dú)運(yùn)行,相互之間沒有順序,互不干擾,模式流程如圖1-2所示。

1. 手動(dòng)控制模式

在手動(dòng)控制模式下,可單獨(dú)控制每個(gè)設(shè)備的運(yùn)行,手動(dòng)控制模式流程圖如圖1-3所示。


  圖1-3   手動(dòng)控制模式流程圖

     在此模式下,轉(zhuǎn)盤的正反運(yùn)行可通過觸摸屏上的按鈕進(jìn)行正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)(有片時(shí)禁止反轉(zhuǎn))的控制,對(duì)于鉆頭和送片缸則可以隨意進(jìn)行前進(jìn)和后退的移動(dòng)。通過對(duì)電磁閥的單獨(dú)操作,可以檢測(cè)鉆頭及缸的性能是否良好。
2.   自動(dòng)控制模式

處于自動(dòng)狀態(tài)時(shí),按下自動(dòng)開按鈕,系統(tǒng)開始自動(dòng)運(yùn)行,其工作過程包括以下幾個(gè)方面。

1、 手動(dòng)/自動(dòng)旋鈕旋到自動(dòng)位置,轉(zhuǎn)盤先回到原點(diǎn),到原點(diǎn)后按下自動(dòng)開按鈕。

2、 轉(zhuǎn)盤開始轉(zhuǎn)過一設(shè)定的角度后到達(dá)送片位置后停止。

3、 送片缸開始送片,達(dá)到一定的壓力后,由前進(jìn)變?yōu)楹笸耍推?jì)數(shù)并后退一定時(shí)間后停止。送
片計(jì)數(shù)到,跳至步驟5、
4、 轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)過60度(一周分為6等分)后停止,然后跳至步驟3、

5、 轉(zhuǎn)盤繼續(xù)轉(zhuǎn)過一設(shè)定角度后停止。
6、 頭開始前進(jìn)鉆孔,鉆完后后
7、經(jīng)過一段時(shí)間后,檢測(cè)一片是否鉆完,沒鉆完跳至步驟5、;鉆完后轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)過一定角度后,檢測(cè)自動(dòng)停按鈕是否被按下,沒按下跳至步驟3、,按下則停止。

 

自動(dòng)控制模式工作流程圖如圖1-4所示

3.各個(gè)模塊梯形圖設(shè)計(jì)
3.1  手動(dòng)程序 在系統(tǒng)上電后,將手動(dòng)/自動(dòng)旋鈕置于手動(dòng)狀態(tài),可通過面板上的觸摸屏上的按鈕控制每個(gè)設(shè)備的運(yùn)行。觸摸屏上的手動(dòng)設(shè)計(jì) 如圖1-5-1所示,手動(dòng)控制系統(tǒng)主要是便于在生產(chǎn)初裝時(shí)和換不同類型剎車片時(shí)進(jìn)行調(diào)試,檢測(cè)各個(gè)設(shè)備是否能正常運(yùn)行,手動(dòng)控制梯形圖程序如圖1-5-2所示。

     圖1-5-1  手動(dòng)操作畫面


    
圖1-5-2   手動(dòng)控制梯形圖程序

手動(dòng)模式的設(shè)置主要是為了方便系統(tǒng)調(diào)試和維修工作。調(diào)試時(shí),可以對(duì)不同的設(shè)備進(jìn)行調(diào)試,最后整個(gè)系統(tǒng)一起調(diào)試,在出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)也能快速查出問題出在哪個(gè)設(shè)備上;如果四頭伺服數(shù)控鉆床系統(tǒng)在運(yùn)行過程中出現(xiàn)問題,也可采用手動(dòng)方式進(jìn)行檢查,便于維修。圖1-5-2   只列出了手動(dòng)的一部分程序, 其他操作類同。而在四頭伺服數(shù)控鉆床鉆孔過程中,主要采用自動(dòng)方式進(jìn)行控制,下面就介紹一下自動(dòng)控制過程。
3.2  自動(dòng)程序
在生產(chǎn)中,四頭伺服數(shù)控鉆床系統(tǒng)大多處于自動(dòng)運(yùn)行狀態(tài)。系統(tǒng)通過PLC檢測(cè)各種狀態(tài),控制設(shè)備運(yùn)行,按照設(shè)定的參數(shù)順序啟動(dòng)后自動(dòng)運(yùn)行。參數(shù)設(shè)置如圖1-6-1所示,自動(dòng)控制部分梯形圖如圖1-6所示。

1-6-1參數(shù)設(shè)置畫面(1) 


1-6-1    參數(shù)設(shè)置畫面(2)

圖1-6    自動(dòng)控制部分梯形圖


   在自動(dòng)控制部分梯形圖中,可以看出自動(dòng)模式采用步進(jìn)程序,簡(jiǎn)單明了。部分的梯形圖重點(diǎn)說(shuō)明了一次送片數(shù)量的控制和伺服定位預(yù)先設(shè)置速度和轉(zhuǎn)過的角度,然后再執(zhí)行PLSR或 PLSY指令,脈沖發(fā)完后伺服會(huì)停止。其他讀者可以根據(jù)需要自已編寫。

3.3  伺服定位程序
伺服電機(jī)在啟動(dòng)時(shí),需要先設(shè)置好頻率和要走的脈沖數(shù),通過伺服驅(qū)動(dòng)器來(lái)控制伺服電機(jī)的定位。PLC 通過PLSY或PLSR指令發(fā)脈沖和方向給伺服驅(qū)動(dòng)器,伺服驅(qū)動(dòng)器再讓伺服電機(jī)運(yùn)行或停止。關(guān)于伺服需要的程序如圖1-7所示。

圖1-7    伺服程序梯形圖


3.4 部分主程序
主程序主要用于各種數(shù)據(jù)的初始化,包括了伺服定位程序的大部分,用于手動(dòng)和自動(dòng)的共用部分,和手動(dòng)、自動(dòng)程序密不可分。其梯形圖如圖 1-8所示。

圖 1-8      主程序梯形圖
4 系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的問題及解決方法
在四頭數(shù)控鉆床系統(tǒng)中,遇到的主要問題集中在設(shè)備選擇、安放位置、調(diào)試和生產(chǎn)過程的控制等情況中。
4.1 硬件方面的問題
    在該系統(tǒng)中,各種設(shè)備的選擇、擺放位置,以及接近開關(guān)的位置選擇、PLC外圍電路和接線處的
設(shè)置、送片位置、鉆孔電機(jī)位置的選擇,是該控制系統(tǒng)的主要硬件問題。

在機(jī)械設(shè)計(jì)方面,在控制過程中需要采用油缸,因此對(duì)于液壓油有一定的要求,要求具有一定壓力和非常高的潔凈程度。在夏天時(shí)由于鉆孔頻繁,長(zhǎng)時(shí)間會(huì)造成液壓油溫度升高,影響油缸的速度,通過增加循環(huán)水或加冷確風(fēng)機(jī)的辦法來(lái)進(jìn)行改善。鉆孔過程中,剎車片鉆孔飛出的粉末很多,通過加防護(hù)網(wǎng)和吸塵器加以改善。轉(zhuǎn)盤是通過減速機(jī)帶動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn),避免不了框位的存在,因此在自動(dòng)過程中,只能正轉(zhuǎn)。這樣就大大減小了誤差,提高了精度。

在PLC 的外圍硬件連接方面,由于伺服驅(qū)動(dòng)器外表有極輕微的帶電現(xiàn)象,因此伺服驅(qū)動(dòng)器的外殼一定接地。操作時(shí)工人要來(lái)回的放片和取片,面板做成可以轉(zhuǎn)動(dòng)的。平時(shí)轉(zhuǎn)到最佳位置,便于工人操作。

4.2 軟件方面的問題
軟件方面主要問題在于邏輯錯(cuò)誤和書寫錯(cuò)誤。程序編寫完畢后,對(duì)于 PLC程序需要先在計(jì)算機(jī)上對(duì)程序加上批注檢查,對(duì)于觸摸屏程序可以通過仿真軟件進(jìn)行檢查,然后在調(diào)試中加以改進(jìn)。

5 設(shè)計(jì)小結(jié)
上述詳細(xì)說(shuō)明了四頭數(shù)控鉆床系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過程,該控制系統(tǒng)采用臺(tái)達(dá)EH系列的PLC作為控制主機(jī),通過維倫觸摸屏、按鈕、旋鈕、限位開關(guān)、伺服驅(qū)動(dòng)器等,對(duì)電動(dòng)機(jī)、伺服電機(jī)、中繼、接觸器和油缸等設(shè)備和其他相關(guān)的機(jī)械結(jié)構(gòu)進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)了各種設(shè)備的功能控制,達(dá)到了系統(tǒng)的控制 要求。


 
 
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